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義利生產(chǎn)新型氣力與機(jī)械復(fù)合式混料機(jī)的改進(jìn)
作者:義利小編 來源:http://rx021.cn
出料口的改動
  原結(jié)構(gòu)為上入下出結(jié)構(gòu),后來因磨機(jī)改造更換成Ф3.5×13球磨機(jī),氣力與機(jī)械復(fù)合式混料機(jī)放在庫頂不方便維護(hù),磨機(jī)改造后把混料機(jī)從庫頂移到庫下,原工藝流程做了變動,需混料機(jī)側(cè)部出料。具體改動方法:1、去掉溢流板。2、在原底部出料位置加裝一組充氣箱,從主風(fēng)管接氣,充氣箱周邊與混料機(jī)底部不得有間隙,防止漏料。3、在攪拌軸尾部增加一組(2個)攪拌葉片。4、增加一組氣箱后,風(fēng)機(jī)型號不變。
混料機(jī)的氣體不得接往別處
  從底部出料改為側(cè)出料后,在側(cè)出料口至提升機(jī)入口需增一節(jié)2米斜槽把混料機(jī)出口的成品料送往提升機(jī),當(dāng)時斜槽周圍沒有別的氣源,只有混料機(jī)配套的羅茨風(fēng)機(jī),從混料機(jī)的主管道接出一根Ф30的氣管供斜槽供氣,改造完成后,混料機(jī)的斜槽輸送物料的能力沒有問題,只是混料機(jī)運行過程中導(dǎo)致混料機(jī)的兩臺3千瓦攪拌電機(jī)經(jīng)常跳閘,出現(xiàn)跳閘后引起磨機(jī)停機(jī)故障,在排除了磨尾提升機(jī)能力以及庫頂斜槽和混料機(jī)斜槽的輸送能力沒有問題后,我們分析是攪拌軸的負(fù)荷過重,而攪拌軸負(fù)荷重的原因是攪拌箱氣化效果不好,在排除了原下部出口加裝充氣箱會影響氣化效果的問題后,我們得出結(jié)論是出料空氣斜槽上引出的氣體導(dǎo)致混料機(jī)箱體的氣壓下降,供氣量減少,因為空氣斜槽的運行氣壓遠(yuǎn)低于混料機(jī)內(nèi)氣壓,這樣羅茨風(fēng)機(jī)的大部分氣體從空氣斜槽處泄出,影響了混料機(jī)內(nèi)物料的正常氣化。我們采取切斷羅茨風(fēng)機(jī)為空氣斜槽的供氣,空氣斜槽由一單獨的小離心風(fēng)機(jī)供氣,這樣攪拌軸電機(jī)跳閘問題得到解決。
混料機(jī)要做好防雨和水浸的防護(hù)
  混料機(jī)放在庫頂使用要注意防止雨水浸入機(jī)體,混料機(jī)最好放入封閉的室內(nèi)工作,僅遮住機(jī)體上部在遇大風(fēng)降雨時,雨水還是很容易侵入混料機(jī)機(jī)體,因混料機(jī)有相當(dāng)數(shù)量干燥的粉狀水泥,當(dāng)遇水后凝結(jié)變硬,影響攪拌軸的正常工作。
  在地面使用時,由于安裝需求,混料機(jī)常安裝在地平以下,這樣在車間進(jìn)水時很容易浸入機(jī)體,導(dǎo)致設(shè)備故障,在遇水浸入機(jī)后不得不把設(shè)備內(nèi)部進(jìn)行清理,更換透氣布后重新工作。
設(shè)備消耗極小
  在使用過程中,最易磨損的攪拌葉片的磨損很小,基本還是原來的形狀,攪拌箱體的內(nèi)壁磨損也很小,底部的透氣布和透氣布護(hù)板也沒有更換過,尤其是與混料機(jī)配套的三葉羅茨風(fēng)機(jī)運轉(zhuǎn)率也很高,在正常潤滑保養(yǎng)的情況下4年來沒出過問題,只是攪拌軸軸承有一組在使用兩年后因潤滑和密封問題更換過一組(2個)。
定期清理混料機(jī)底部的積渣
  使用一段時間后(一般在一個月左右),在混料機(jī)底部會沉積一定數(shù)量的鐵渣、鐵屑,這部分鐵渣、鐵屑堆積到一定高度觸碰到攪拌葉片時會增加攪拌軸負(fù)荷,引起攪拌軸電機(jī)跳停事故,清理的具體方法是:在磨機(jī)停機(jī)后,暫不?;炝蠙C(jī)及羅茨風(fēng)機(jī)以及混料機(jī)聯(lián)通的除塵器,這樣在混料機(jī)開機(jī)10分鐘左右,除塵器會把混料機(jī)中的大部分物料抽走,之后停止混料機(jī)、羅茨風(fēng)機(jī)及除塵器,打開混料機(jī)側(cè)面下部的清渣口,人工用工具把渣子清出,混料機(jī)安裝在磨尾后面時,要保證清渣口兩邊的空間在500mm以上,以利于操作。
加強(qiáng)來料計量準(zhǔn)確性的管理
  在使用過程中出混料機(jī)的水泥曾出現(xiàn)過質(zhì)量波動較大的現(xiàn)象,混料機(jī)的3臺電機(jī)的運行電流均在額定范圍內(nèi),機(jī)內(nèi)粉料氣化效果良好,無異常。隨后從來料找原因,發(fā)現(xiàn)入混料機(jī)的物料計量出現(xiàn)波動,引起水泥質(zhì)量的波動,通過用標(biāo)準(zhǔn)砝碼對計量設(shè)備進(jìn)行校正,使出混料機(jī)水泥質(zhì)量趨于正常。
  公司加強(qiáng)了配料的計量管理,對儲庫內(nèi)物料的斷料、沖料及計量給料設(shè)備運行穩(wěn)定性重點巡視,保證了出混料后的水泥質(zhì)量。
方便工藝調(diào)整和保證產(chǎn)品質(zhì)量,較大限度地降低生產(chǎn)成本
  從庫頂使用臺時在60噸/天到磨后使用120噸/天,混料效果沒有改變,標(biāo)準(zhǔn)偏差在±2%以內(nèi),顯示出該設(shè)備較強(qiáng)的攪拌能力,在工藝配料方面,主磨可生產(chǎn)水泥,通過混料機(jī)摻加礦粉,也可由主磨生產(chǎn)高標(biāo)號水泥,通過混料機(jī)摻加礦粉勾兌成不同標(biāo)號水泥,當(dāng)然也可由主磨生產(chǎn)礦粉,輔磨生產(chǎn)熟料粉之后通過混料機(jī)勾兌水泥。根據(jù)生產(chǎn)原材料供應(yīng)和市場情況及時調(diào)整出適合的工藝方案。
  通過復(fù)合混料機(jī)摻加礦粉,可較大程度地降低生產(chǎn)成本,以主磨混磨礦渣32.5水泥為例,外摻高活性礦粉達(dá)30%還能滿足礦渣32.5水泥標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)然在氣溫較低的冬天生產(chǎn),由于施工氣溫低或冬貯時間長要降低礦粉摻加量,以不超20%為宜。
機(jī)架與攪拌軸過渡部分的密封有待提高
  在復(fù)合混料機(jī)的整體密封還是很好,如頂蓋部分氣箱與箱體底部結(jié)合部位、機(jī)架與箱體法蘭聯(lián)接部位、進(jìn)出料口與接料溜子法蘭部位、清渣口法蘭部位、羅茨風(fēng)機(jī)與各管道之間的密封都可做到不漏氣、不漏灰,只是在機(jī)架與攪拌軸過渡部位的密封有漏灰情況,在復(fù)合混料機(jī)呈負(fù)壓環(huán)境時,漏灰不明顯,當(dāng)負(fù)壓消失或正壓狀態(tài)時漏灰比較明顯。該處的密封在機(jī)架板內(nèi)部采用迷宮式密封,在外部采用壓蘭加石棉盤根的方法,由于充氣后的物料充滿在密封的迷宮區(qū),物料很容易穿過迷宮密封圈而達(dá)到壓蘭的石棉盤根部位,由于石棉盤根的厚度較小,這樣在使用時間不長時,石棉盤根即出現(xiàn)密封失效。